近日我廠根據(jù)用戶要求改進設計的新型篩機通過用戶驗收,取得較為理想的過濾效果,實現(xiàn)了水性涂料漿液中渣漿分離,并且能夠保證在過濾過程中自動排渣,解決了困擾用戶生產的難題,試機效果獲得用戶的認可。
本類型水性涂料是一種外墻涂料,涂料漿料中的含渣量比例大概在4‰左右,且用戶要求的過濾量要求較大,夏天時24小時生產,其產量要求10噸/小時,用戶原固液分離設備是一種簡易結構的高頻率振動篩粉機,但存在結構設計不合理的因素,只有一個排漿口沒有設計出閘口,在使用過程中渣滓堵塞篩網以后造成漿料在篩面堆積,不能透篩導致漿料溢出嚴重影響生產順利進行。經過用戶生產情況進行分析,主要是在于篩機結構設計不合理,漿料中的渣滓在堵塞網孔以后,沒有出料口不能實現(xiàn)排渣是一個問題,二個問題是沒有設計清網機構,在網孔堵塞以后不能及時進行清理,需要人工將篩網卸下然后沖洗,導致篩網破損率較高,而且在頻繁拆卸過程中橡膠密封皮會不斷壓縮變形而損壞,導致生產成本劇增。
針對以上問題,我廠對用戶生產中的這些實際問題進行分析,找到了2種合理的處理辦法。在原有篩粉機的結構基礎上,我廠對其偏心塊結構進行相應的改進,使得篩機在運行過程中的垂直方向的作用力降低,也就是原料漿液在過濾過程中不會出現(xiàn)濺出機體外部,然后水平的作用力加大使得原料漿液在篩面運動范圍加大,增加過篩的幾率從而達到快速透篩的目的,這樣在不增加成本、不選用新設備的情況下達到的過濾效果,同時改進后的篩機實現(xiàn)了自動排渣,不需要頻繁拆洗篩網,降低了篩網和橡膠密封皮的破碎幾率,降低了設備維護成本,相對于其他類型的篩粉機來說,能夠上降低企業(yè)生產成本,提高生產效率。
種解決方案是采用電機和偏心塊分離的方式達到過濾效果,電機采用普通電機可延長使用壽命而且更換、維護方便,同時了解到用戶在夏季的時候篩機保持24小時運轉,對振動電機的使用壽命造成很大影響,所以采用分離式的結構設計可上保證設備長時間運行,降低設備故障率。
通過權衡兩種篩粉機設計方案的利弊以后,從多種用戶操作方面及設備采購成本、維護成本等因素分析,綜合以后決定采用振動電機方式結構,經過用戶現(xiàn)場使用效果分析,新型改進后的篩機能夠的滿足用戶生產使用要求。